vendredi 16 novembre 2012

Mardi 13/11, nous avons eu robotique en classe entière. Avec François, nous avons commencé à tester la carte capteur tandis que les autres membres finalisaient les cartes 1Q et 4Q. Durant les testes, nous avons remarqué que l'un des capteurs n'était pas relié au connecteur robot. Le capteur était alimenté mais ne donnait aucune information. Nous n'avons seulement pu faire fonctionner correctement 4 capteurs sur 5. Par la suite nous avons commencer à câbler les boutons poussoire et prise jack. En fin de compte, seul le bouton poussoire fonctionnait correctement. En parallèle, le carte 4Q a été vérifié et fonctionnement corectement, la carte 1Q avait encore des problèmes de composant. Jeudi 15/11, avant le PPP François et moi sommes allés en robotiques. Nous avons pu alors déterminer les problèmes de la carte capteur. Nous avons penser à faire un pont grâce à un fil pour relier le capteur défaillant et le connecteur robot. Nous avons aussi réussi à faire fonctionner les boutons poussoire et prise jack correctement. Après le PPP, toute l'équipe était réuni en robotique. François et moi avons souder le pont entre le capteur et le.connecteur. Après quelques testes avec la carte iMax, la carte capteur fonctionnait correctement. De même que la carte 4Q avec la iMax. Nous nous sommes alors focalisé sur la 1Q. Malheureusement, nous n'avons pas encore pu résoudre les problèmes.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire